Originariamente inviato da magnetron1
Visualizza il messaggio
oggi ho provato con i seguenti parametri, seguendo la guida di aeroquad e jhoexp.
I parametri sono stati dedotti come segue:
1) alzo il P fino a fare oscillare in quad autonomamente, questo avveniva a circa 10 - 10,5
2) abbasso di un tanto quanto basta per non farlo oscillare
3) determino il D in modo da smorzare quelle oscillazioni, prima provato a 24 poi calcolato con il metodo di AeroQuad, il delta di D è circa 2-5 volte il delta di P, ho fatto 3,5 volte e quindi dal default di P (4) - il valore raggiunto, diciamo 9,1 x 3,5 = 33!!! Anche se avrei dovuto fare 33+il valore di default di D... Calcoli contorti a parte, diciamo che 33-35 è un buon valore di partenza di D...
...quindi...
ROLL PITCH
P=8.8 - I=0.030 - D=33
YAW
P=16 - I=0.045
Il quad sembra più stabile, anche se oscilla un tantino durante le discese e anche durante i movimenti. Nel passaggio dall'hovering al traslato veloce non sbacchetta e va dritto come una freccia. Ho impostato il PID Throttle Attenuation a 0.35.
La sensazione generale che ho avuto è come se fosse una molla, ogni tanto "molleggia".
Purtroppo non ho video fatti dato che nessuno era con me. Ho il solito video onboard che posterò appena finisco di montarlo.
![^_^](https://www.dronerc.it/forum/core/images/smilies/happy.gif)
Commenta