Originariamente inviato da Cosmo99
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Arduflyer - APM 2.5 (Arducopter)
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Oggi ho fatto alcuni test prima di far volare veramente il quadricottero, così l'ho legato e poi ho dato gas. Mi sembrava abbastanza stabile anche se alcune sbandatine le ha fatto, forse per via del fatto che cercava di correggere la posizione equilibrandosi ma le corde lo tiravano.... Comunque all'inizio con il gas poco sopra il minimo i motori acceleravano e rallentavano poco poco da soli, come se muovessi lo stick, anche se era fermo. Cosa potrebbe essere?
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Originariamente inviato da Cosmo99 Visualizza il messaggioOggi ho fatto alcuni test prima di far volare veramente il quadricottero, così l'ho legato e poi ho dato gas. Mi sembrava abbastanza stabile anche se alcune sbandatine le ha fatto, forse per via del fatto che cercava di correggere la posizione equilibrandosi ma le corde lo tiravano.... Comunque all'inizio con il gas poco sopra il minimo i motori acceleravano e rallentavano poco poco da soli, come se muovessi lo stick, anche se era fermo. Cosa potrebbe essere?
https://youtu.be/IiGvw7Rx9kM
Come vi sembra?
È legato bene o doveva essere più alto?
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Originariamente inviato da Cosmo99 Visualizza il messaggioQuesto è il video
https://youtu.be/IiGvw7Rx9kM
Come vi sembra?
È legato bene o doveva essere più alto?
Ovvero:
Le prove sul banco, da legato o fermo non riveleranno mai il vero comportamento dell'elettronica. Perchè quando l'elettronica cerca di correggere, non vede risposta, perchè è legato, quindi si instaura un circolo vizioso, in cui da più gas e non cambia niente!
Provalo senza legacci e vedrai che andrà tutto bene! L'ho scoperto a mie spese!
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Originariamente inviato da lucasalvatore28 Visualizza il messaggioI motori aumentano perchè il multirotore è legato e non risponde alle variazioni!
Ovvero:
Le prove sul banco, da legato o fermo non riveleranno mai il vero comportamento dell'elettronica. Perchè quando l'elettronica cerca di correggere, non vede risposta, perchè è legato, quindi si instaura un circolo vizioso, in cui da più gas e non cambia niente!
Provalo senza legacci e vedrai che andrà tutto bene! L'ho scoperto a mie spese!
Grazie...
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Compass = FAIL
Buongiorno a tutti,
ho reinstallato e resettato tutto diverse volte, passando anche dalla 3.1.5 che però non aveva il PosHold almeno mi è sembrato, ma ho comunque un paio di problemini che non capisco:
In PosHold sembra muoversi un po qua e la ma penso che dipenda dal GPS che non è molto buono e quindi non molto prciso.
La cosa che più non capisco adesso è il risultato del LogAnalyzer, premetto che ho un APM 2.5/2.6 che quindi non dovrebbe avere la bussola interna, ho fatto il Compass Calibration secondo guida, l'Accel Calibration su un piano livellato, il Radio Calibration e l'ESC Calibration con successo. Ho calibrato anche le eliche.
Di seguito il risultato del LogAnalyer e in allegato tutto il log, il volo è stato molto corto solo per vedere il risultato.
Log File C:\Program Files\Mission Planner\logs\QUADROTOR\1\2016-09-02 07-28-33.log
Size (kb) 746.7978515625
No of lines 10367
Duration 23:52:31
Vehicletype ArduCopter
Firmware Version V3.2.1
Firmware Hash 36b405fb
Hardware Type
Free Mem 0
Skipped Lines 0
Test: Autotune = NA -
Test: Balance/Twist = NA -
Test: Brownout = FAIL - Truncated Log? Ends while armed at altitude 5.11m
Test: Compass = FAIL - Large change in mag_field (535.46%)
Min mag field length (52.34) < recommended (120.00)
Test: Dupe Log Data = GOOD -
Test: Empty = GOOD -
Test: Event/Failsafe = GOOD -
Test: GPS = GOOD -
Test: IMU Mismatch = NA -
Test: Parameters = GOOD -
Test: PM = NA -
Test: Pitch/Roll = NA -
Test: Thrust = NA -
Test: VCC = GOOD -
Se qualcuno potesse darmi una mano glie ne sarei veramente grato.
A prestoFile allegati
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Originariamente inviato da lucke Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti,
ho reinstallato e resettato tutto diverse volte, passando anche dalla 3.1.5 che però non aveva il PosHold almeno mi è sembrato, ma ho comunque un paio di problemini che non capisco:
In PosHold sembra muoversi un po qua e la ma penso che dipenda dal GPS che non è molto buono e quindi non molto prciso.
La cosa che più non capisco adesso è il risultato del LogAnalyzer, premetto che ho un APM 2.5/2.6 che quindi non dovrebbe avere la bussola interna, ho fatto il Compass Calibration secondo guida, l'Accel Calibration su un piano livellato, il Radio Calibration e l'ESC Calibration con successo. Ho calibrato anche le eliche.
Di seguito il risultato del LogAnalyer e in allegato tutto il log, il volo è stato molto corto solo per vedere il risultato.
Log File C:\Program Files\Mission Planner\logs\QUADROTOR\1\2016-09-02 07-28-33.log
Size (kb) 746.7978515625
No of lines 10367
Duration 23:52:31
Vehicletype ArduCopter
Firmware Version V3.2.1
Firmware Hash 36b405fb
Hardware Type
Free Mem 0
Skipped Lines 0
Test: Autotune = NA -
Test: Balance/Twist = NA -
Test: Brownout = FAIL - Truncated Log? Ends while armed at altitude 5.11m
Test: Compass = FAIL - Large change in mag_field (535.46%)
Min mag field length (52.34) < recommended (120.00)
Test: Dupe Log Data = GOOD -
Test: Empty = GOOD -
Test: Event/Failsafe = GOOD -
Test: GPS = GOOD -
Test: IMU Mismatch = NA -
Test: Parameters = GOOD -
Test: PM = NA -
Test: Pitch/Roll = NA -
Test: Thrust = NA -
Test: VCC = GOOD -
Se qualcuno potesse darmi una mano glie ne sarei veramente grato.
A presto
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Originariamente inviato da Cosmo99 Visualizza il messaggioLa versione 2.5( come la mia) ha la bussola interna e per usare quella esterna va tagliata una pista sulla scheda, ci sono diversi video che mostrano come fare
APM 2.8 ArduPilot Mega External Compass APM Flight Controller w/Ublox NEO-6M GPS
Quindi dovrebbe avere il compass esterno ho scritto male, poi quando l'ho configurato su mission planner me lo ha fatto fare come esterno. Scusate per l'errore nella descrizione.
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Originariamente inviato da lucke Visualizza il messaggioScusa ho riguardato dove l'ho comprata e la descrizione è questa:
APM 2.8 ArduPilot Mega External Compass APM Flight Controller w/Ublox NEO-6M GPS
Quindi dovrebbe avere il compass esterno ho scritto male, poi quando l'ho configurato su mission planner me lo ha fatto fare come esterno. Scusate per l'errore nella descrizione.
Anche a me su Mp mi diceva esterno però dovevo disabilitare quello interno lo stessoUltima modifica di Cosmo99; 04 settembre 16, 10:07.
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Originariamente inviato da Cosmo99 Visualizza il messaggioQuando calibri prova a ruotare solo lo u-blox per vedere cosa stai calibrando effettivamente.
Anche a me su Mp mi diceva esterno però dovevo disabilitare quello interno lo stesso
Grazie
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Originariamente inviato da lucke Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti,
ho reinstallato e resettato tutto diverse volte, passando anche dalla 3.1.5 che però non aveva il PosHold almeno mi è sembrato, ma ho comunque un paio di problemini che non capisco:
In PosHold sembra muoversi un po qua e la ma penso che dipenda dal GPS che non è molto buono e quindi non molto prciso.
La cosa che più non capisco adesso è il risultato del LogAnalyzer, premetto che ho un APM 2.5/2.6 che quindi non dovrebbe avere la bussola interna, ho fatto il Compass Calibration secondo guida, l'Accel Calibration su un piano livellato, il Radio Calibration e l'ESC Calibration con successo. Ho calibrato anche le eliche.
Di seguito il risultato del LogAnalyer e in allegato tutto il log, il volo è stato molto corto solo per vedere il risultato.
Log File C:\Program Files\Mission Planner\logs\QUADROTOR\1\2016-09-02 07-28-33.log
Size (kb) 746.7978515625
No of lines 10367
Duration 23:52:31
Vehicletype ArduCopter
Firmware Version V3.2.1
Firmware Hash 36b405fb
Hardware Type
Free Mem 0
Skipped Lines 0
Test: Autotune = NA -
Test: Balance/Twist = NA -
Test: Brownout = FAIL - Truncated Log? Ends while armed at altitude 5.11m
Test: Compass = FAIL - Large change in mag_field (535.46%)
Min mag field length (52.34) < recommended (120.00)
Test: Dupe Log Data = GOOD -
Test: Empty = GOOD -
Test: Event/Failsafe = GOOD -
Test: GPS = GOOD -
Test: IMU Mismatch = NA -
Test: Parameters = GOOD -
Test: PM = NA -
Test: Pitch/Roll = NA -
Test: Thrust = NA -
Test: VCC = GOOD -
Se qualcuno potesse darmi una mano glie ne sarei veramente grato.
A presto
Prima di testare le varie modalità di volo è sempre meglio testare il drone in volo cercando di fare un settaggio che stia gia abbastanza fermo di suo.
Riguardo al gps basta vedere il valore riportato su MP nel riquadro in basso della mappa HDOP piu e basso e migliore è il segnale gps (considera che un valore accettabile è sotto 1.7)
Inviato dal mio HUAWEI G730-U10 utilizzando TapatalkRC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
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Originariamente inviato da sinapse75 Visualizza il messaggioSulla 3.1.5 sarebbe il LOITER, successivamente è stata introdotta la modalità POS HOLD che è simile ma con dei piccoli cambiamenti. Il fatto che non stia fermo quando tu inserisci tale modalità puo essere per un problema di interferenza sul mag e un errata calibrazione del save trim.
Prima di testare le varie modalità di volo è sempre meglio testare il drone in volo cercando di fare un settaggio che stia gia abbastanza fermo di suo.
Riguardo al gps basta vedere il valore riportato su MP nel riquadro in basso della mappa HDOP piu e basso e migliore è il segnale gps (considera che un valore accettabile è sotto 1.7)
Inviato dal mio HUAWEI G730-U10 utilizzando Tapatalk
Quando puoi mi puoi mandare i link per le procedure dei settaggi per favore sia quello del failsafe che gli altri di cui parli, pensavo di aver fatto tutto. In Althold si comporta abbastanza bene si sposta di qualche decina di centimetri una volta da un lato o dall'altro ma penso sia dovuto anche al poco vento che c'è quasi sempre.
Perché mi da quel valore assurdoper il compass si può capire dai log?
Grazie.
Ciao
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Originariamente inviato da Cosmo99 Visualizza il messaggioQuando calibri prova a ruotare solo lo u-blox per vedere cosa stai calibrando effettivamente.
Anche a me su Mp mi diceva esterno però dovevo disabilitare quello interno lo stesso
Grazie
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Originariamente inviato da sinapse75 Visualizza il messaggioRiguardo al gps basta vedere il valore riportato su MP nel riquadro in basso della mappa HDOP piu e basso e migliore è il segnale gps (considera che un valore accettabile è sotto 1.7)
Come ho scritto sopra però potrebbe essere tutta colpa della bussola interna.
C'è odo di capire la versione dall'hardware?
Grazie
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