Ciao a tutti, premetto che scrivo per chiedere aiuto in questo forum dopo aver provato per 1 settimana intera un sacco di configurazioni diverse per far funzionare correttamente la FC con il mio drone eachine racer 250 FPV.
Il drone è così composto:
-motori racestar rossi 2300 k
-ESC racestar lite 30 A
-FC afro flight naze 32 rev 6 ( nuova)
-power board originale eachine racer 250 ( nuova)
-ricevente PWM eachine iA6
come saprete la naze 32 arriva di default con base flight, aggiorno all ultimo firmware di base flight testo i comandi dopo il binding tra radio e ricevente e tutto funziona correttamente.
Il mio problema sta nel fatto che quando cerco di far decollare il drone aumentando il trotthle anche di solo 10 20 % uno dei motori ( non sempre lo stesso) va al massimo e rende impossibile il volo.
Ho cercato e ricercato di flashare clean flight o beta flight ma se provo con i programmi ufficiali si bricka la FC. Se provo con stm32 flash demo , la procedura va a buon fine ma non riesco a connettermi ne con beta flight ne con clean flight. Se reflasho base flight invece, il programma base flight funziona e legge correttamente il drone e i suoi parametri.
Non riesco a calibrare gli ESC tramite base flight non so se può influenzare qualcosa.
Grazie a tutti anticipatamente
Il drone è così composto:
-motori racestar rossi 2300 k
-ESC racestar lite 30 A
-FC afro flight naze 32 rev 6 ( nuova)
-power board originale eachine racer 250 ( nuova)
-ricevente PWM eachine iA6
come saprete la naze 32 arriva di default con base flight, aggiorno all ultimo firmware di base flight testo i comandi dopo il binding tra radio e ricevente e tutto funziona correttamente.
Il mio problema sta nel fatto che quando cerco di far decollare il drone aumentando il trotthle anche di solo 10 20 % uno dei motori ( non sempre lo stesso) va al massimo e rende impossibile il volo.
Ho cercato e ricercato di flashare clean flight o beta flight ma se provo con i programmi ufficiali si bricka la FC. Se provo con stm32 flash demo , la procedura va a buon fine ma non riesco a connettermi ne con beta flight ne con clean flight. Se reflasho base flight invece, il programma base flight funziona e legge correttamente il drone e i suoi parametri.
Non riesco a calibrare gli ESC tramite base flight non so se può influenzare qualcosa.
Grazie a tutti anticipatamente
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