Qualche tacca di trim ci sta
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Walkera Runner 250 DIY/BNF/RTF [discussione ufficiale]
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Buongiorno a tutti.
Avrei una domanda, se qualcuno sa dirmi se è già stato trattato l'argomento (non sono ancora riuscito a leggere tutta la discussione...)...
Premetto che sto facendo un pensierino sul runner 250 Advance e mi chiedevo se qualcuno di voi sa dirmi che differenza c'è tra il modello Advance gps version 8, l'Advance 5 e l'Advance senza ulteriori specificazioni...
L'unica differenza che ho notato riguarda la telecamera, che nel version 8 è 1080P hd con possibilità di inserire una schedina sd, mentre negli altri casi è la 800TDL.
E per il resto è tutto uguale?
E secondo voi è utile avere una telecamerina con maggiore risoluzione e che può registrare?
Grazieeeeee
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Oggi ho fatto un'altro volo con le 3 batterie e con grande dispiacere ho scoperto che una delle 3 non tiene la carica. Appena messo in volo hanno iniziato a lampeggiare le luci dietro e ha iniziato a perdere potenza, non si riusciva nemmeno alzarlo in volo. Con le altre 2 invece è andato tutto liscio anche se non sono soddisfatto dell'autonomia. Come specificata da loro più di 10 minuti. Invece a me dopo 5 minuti lampeggiano i led e a 6 minuti lo faccio atterrare. Contatterò GearBest per vedere cosa mi dicono.
Volevo sapere voi che batterie usate e quanto fate di autonomia?
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Originariamente inviato da laser02 Visualizza il messaggioNon ho capito...il modello vola ma non hai il segnale video?
Non è che si sono spostate le impostazioni sul tx oppure la telecamera ha preso un colpo o si è strappato uno o più cavetti sul connettore, sembrano a posto ma intername si sono strappati?
Prima del decollo metti il modello in piano il più possibile e fai la calibrazione gyro e accellerometri.
Calibrazione gyro e acc
Gear e aux2 e mix non servono, dual rate serve per rendere meno o più sensibile il comando impartito dagli stick su le funzioni pitc roll e jaw (di default non è impostato) e fmod in pos. 0 serve al volo in stablize, in pos 2 per volo acro. In pos 1 è inattivo.
Per i primi voli lascialo su 0.
a guardare tutto dall'esterno sembra sia posto, i connettori tra cam e tx sono integri, il drone vola, ma se provo ad attaccare i quanum mi da nessun segnale.
il led sul modulo tc si accende, e i piccoli interruttori su di esso sono tutti nella posizione nella quale dovrebbero stare.
quindi o è la tx internamente, o la cam. però, se fosse la cam, mi darebbe comunque assenza di segnale o dovrei vedere, non so...schermo nero..o disturbato? perchè il segnale comunque dovrebbe provenire dalla tx, la cam è un estensione di quest'ultima.
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comunque oggi non ho resistito e una prova di volo l'ho fatta, andato tutto bene con la lipo turnigy.
una volta scaricata, ho messo quella originale del walkera. dopo un minuto o due di volo, per fortuna a bassa quota e sopra una cambo, è andato giù. un esc bruciato. (ma possibile che siano così delicati?? specie in una caduta su un campo erboso con tanto di terra inumidita? insomma non parliamo di cemento o asfalto.
tra l'altro, mi sembra di aver notato che si trattava dello stesso motore dell'altro giorno.
quindi mi viene un dubbio su tutta la questione.
analizzando i due casi nei quali ho avuto perdita improvvisa di potenza da uno dei due motori posteriori, abbiamo in comune il fatto che stavo utilizzando la lipo originale del walkera.
guardandola presenta due lievissimi rigonfiamenti e un'apertura di quasi un cm sull'involucro nero della lipo.
probabile che questa lipo possa causare tutto questo? la tx710 sta arrivando, e la cambio a prescindere per via delle due antennie rovinate.
ma io non vorrei che il problema si ripresentasse comunque.
io prenderei in considerazione anche l'eventualità che che la colpa possa essere di:
-lipo difettosa
-motore difettoso
purtroppo non so con certezza se si tratta del destro o il sinistro, ma mi sembra strano che in entrambi i casi si trattava di uno solo dei motori posteriori. non di due, ne di tutti e quattro. a questo punto non so quanto possa essere colpa di una cattiva ricezione della tx710.
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laser oggi ho riprovato a far volare il drone, al primo tentativo ancora volava male ma poi ho fatto come mi hai detto te, la calibrazione sul campo e ha volato quasi perfettamente con qualche ritocco sul trim!! grazie mille dell'aiuto che mi hai dato!! anche se sono sempre convinto che uno o più motori vadano di più XD
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Originariamente inviato da corona34 Visualizza il messaggioripropongo la domanda......
ce qualche esperto che può dirmi le caratteristiche tecniche dei regolatori (esc) del runner?
in rete non sono riuscito a trovarli grazie
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Originariamente inviato da savex90 Visualizza il messaggiocomunque oggi non ho resistito e una prova di volo l'ho fatta, andato tutto bene con la lipo turnigy.
una volta scaricata, ho messo quella originale del walkera. dopo un minuto o due di volo, per fortuna a bassa quota e sopra una cambo, è andato giù. un esc bruciato. (ma possibile che siano così delicati?? specie in una caduta su un campo erboso con tanto di terra inumidita? insomma non parliamo di cemento o asfalto.
tra l'altro, mi sembra di aver notato che si trattava dello stesso motore dell'altro giorno.
quindi mi viene un dubbio su tutta la questione.
analizzando i due casi nei quali ho avuto perdita improvvisa di potenza da uno dei due motori posteriori, abbiamo in comune il fatto che stavo utilizzando la lipo originale del walkera.
guardandola presenta due lievissimi rigonfiamenti e un'apertura di quasi un cm sull'involucro nero della lipo.
probabile che questa lipo possa causare tutto questo? la tx710 sta arrivando, e la cambio a prescindere per via delle due antennie rovinate.
ma io non vorrei che il problema si ripresentasse comunque.
io prenderei in considerazione anche l'eventualità che che la colpa possa essere di:
-lipo difettosa
-motore difettoso
purtroppo non so con certezza se si tratta del destro o il sinistro, ma mi sembra strano che in entrambi i casi si trattava di uno solo dei motori posteriori. non di due, ne di tutti e quattro. a questo punto non so quanto possa essere colpa di una cattiva ricezione della tx710.
Hai impostato il trhottle hold sulla radio??
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Originariamente inviato da laser02 Visualizza il messaggioMah.... se cadi e hai il gas aperto è facile che il blocco dei motori aumenti l'assorbimento sull'ESC, o bruci il motore o l'esc (magari surriscaldi solo il motore o l'esc).
Hai impostato il trhottle hold sulla radio??
Io comunque lunedi ordinerò un esc...maa non saprei se ordinare annche il motore allora..tra l altro si è pure infangato abbastanza....l'ho pulito..ma qualcosina tra I magneti mi semmbra. Sia rimasto..per la camm invece non so che fare...dovrei aprirla e supervisionarla..
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Originariamente inviato da savex90 Visualizza il messaggioNo sinceramente non l'ho fatto..stacca I motori in caaso di emergenza giusto??
Io comunque lunedi ordinerò un esc...maa non saprei se ordinare annche il motore allora..tra l altro si è pure infangato abbastanza....l'ho pulito..ma qualcosina tra I magneti mi semmbra. Sia rimasto..per la camm invece non so che fare...dovrei aprirla e supervisionarla..
Per gli esc ricorda che hanno la sigla finale con 16 o 17 che indica c.w e c.c.w.
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